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東莞市力原凈水設備有限公司

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RO系統(tǒng)問題處理案例分享

2018-7-12 閱讀(676)

【經(jīng)典總結(jié)】RO系統(tǒng)問題處理案例分享

案例一

系統(tǒng)基本信息:

原水:自來水,工藝流程:原水--->超濾--->反滲透。

癥狀:

隨著運行時間延長,出水電導越來越高,半年后脫鹽率只有87%

現(xiàn)場檢測:

超濾每30分鐘反洗一次,并投加次氯酸鈉殺菌,反滲透進水余氯濃度0.2~0.4ppm。

結(jié)論:

膜被嚴重氧化

案例二

基本信息:

原水:井水,工藝流程:井水---->砂濾--->炭濾--->反滲透

癥狀:運行3個月后,產(chǎn)水流量在短短1周內(nèi)從65t/h降到25t/h。

現(xiàn)場檢測:

SDI值測不出,絮凝劑投加量達到14ppm,打開一段壓力容器發(fā)現(xiàn)膜已經(jīng)都為棕黑色,疑為絮凝劑投加過來量。

對策:

進行酸堿清洗,產(chǎn)水量恢復,降低絮凝劑投加量至2~3ppm,SDI達標。

收獲:

剛運行時,由于井為新打井,出水濁度高,絮凝劑投加量大,運行3個月后,井水濁度大大降低,而沒有調(diào)低絮凝劑投加量,導致產(chǎn)生絮凝劑過量污染

案例三

系統(tǒng)信息:

原水:黃河水自來水,流程:多介質(zhì)--->活性炭--->反滲透

癥狀:

運行1個月后,產(chǎn)水流量大幅度下降,清洗后即可恢復,一個月后又下降。

現(xiàn)場檢測:

SDI合格,取出二段后一只膜稱重達22KG(標準重量14.5KG),說明結(jié)垢嚴重。

對策:

先*清洗反系統(tǒng)膜元件,再選擇適當?shù)淖銐騽ń?jīng)測原水中鈣硬度為5mmol/l

啟示:

往往一些低級的錯誤,在設計時卻沒有解決好,造成了系統(tǒng)的問題

案例四

基本信息:

0.5t/h小系統(tǒng),用24040膜并聯(lián),水源為地下水電導2000

工藝流程:原水--->砂濾--->炭濾--->軟水器-->反滲透

癥狀:

運行1周后,產(chǎn)水量降低一半,簡單用酸清洗后流量恢復,1周后又降低至一般,清洗不能恢復。

現(xiàn)場檢測:

取出膜元件,發(fā)現(xiàn)農(nóng)水側(cè)有大量白色水垢,稱重發(fā)現(xiàn)膜增重2.5kg,且發(fā)現(xiàn)并聯(lián)的一只膜堵塞嚴重,另外一只堵塞較輕。

對策:

加大軟水器選型,多添樹脂,每天再生,將膜單只*清洗,系統(tǒng)再投運。

結(jié)果:

1個月后仍正常運行。

啟示:

由于先軟化沒有做好,導致2只膜都嚴重結(jié)垢,產(chǎn)水量下降,次清洗時,由于膜是并聯(lián),并且結(jié)垢的疏松程度不同,導致只有其中1只*洗干凈,而另外一只仍然堵塞嚴重,說明偏流在系統(tǒng)運行和清洗時都是普遍存在的,需要注意

案例五

系統(tǒng)基本信息:自來水,電導490,水溫20。采用4RE8040-BE膜,2芯壓力容器并聯(lián)。

癥狀:

裝入膜后調(diào)試,產(chǎn)水電導20,脫鹽率達不到98%

現(xiàn)場檢查:

對單個壓力容器作探管試驗,數(shù)據(jù)為:5.65.7,9.0,25.721.7,22.6,;5.4,5.7,7.512,15,27。說明一個壓力容器中膜之間聯(lián)結(jié)件密封不好,另外一只壓力容器端頭密封有問題。拆出膜元件,發(fā)現(xiàn)膜元件外表面有大量油膩膩的東西,且膜中有大量活性炭細粉。

對策:

重新用甘油安裝,且更換壓力容器端頭所有密封圈。

結(jié)果:

產(chǎn)水電導<7.0

啟示:

對于小壓力容器,特別是不銹鋼壓力容器,加工精度差別較大,往往存在微微的滲水(注意不是泄漏?。。。?,導致產(chǎn)水電導偏高。并且不銹鋼容器內(nèi)有的有防腐油脂,建議裝膜前好好清理干凈不銹鋼壓力容器。

案例六

系統(tǒng)基本信息:

原水揚州自來水,溫度32,電導440,3t/h雙級反滲透工藝流程:原水箱--->砂濾-->炭濾->一級反滲透->中間水箱->二級反滲透。一級反滲透采用4RE8040-BE膜,2芯壓力容器串聯(lián)。二級采用2支膜串聯(lián)。

癥狀:

調(diào)試時,1級產(chǎn)水電導12,二級產(chǎn)水電導6(調(diào)試人員說加堿了),調(diào)不下來。

現(xiàn)場檢測:

測一級2支壓力容器2端中心管出水電導:3,4,5,15;說明1個壓力容器(又是不銹鋼?。。∶芊獠缓茫?。

對策:更換1級壓力容器端頭o型密封圈,仔細調(diào)節(jié)二級反滲透進水加堿量(加堿流程達到18米,反應時間在30秒以上才有好效果)

結(jié)果:

調(diào)整后,一級產(chǎn)水電導6.9,二級產(chǎn)水電導1.2

啟示:

不銹鋼壓力容器的滲水仍然是大問題,二級加堿調(diào)節(jié)的尺度需要把握好,可以通過控制進水PH,濃水電導,加藥量需要微調(diào),有時還需要回調(diào)。

案例七

關于反滲透產(chǎn)水口感的討論:

在系統(tǒng)脫鹽率達標的情況下,為什么口感會有差別,為什么反而脫鹽率低一些口感反而有可能改善???

有時純凈水發(fā)甜,有是發(fā)苦,原水由于各種雜質(zhì)較多并且各種味道相互掩蓋,使人的味蕾受到了一定程度的蒙蔽。反滲透產(chǎn)水比較純凈,能夠引起發(fā)苦的微量的鈣鎂在純水中的相對刺激能力提高了,對味蕾的影響有所加強,舌根兩側(cè)能微微感到苦味。另外,ph對味覺得影響也比較大。

更準確的原因有待研究?

期待------

案例八

系統(tǒng)信息:

電鍍廢水,電導4000,溫度31,工藝流程:砂濾-->炭濾->反滲透

9支膜,3芯壓力容器21

癥狀:

產(chǎn)水電導120,濃水黃色渾濁

現(xiàn)場檢測:

SDI測不出,5秒鐘膜片堵死,回收率達到了70%

對策:

改造多介質(zhì)過濾器和活性炭過濾器,降低SDI值,降低回收率至60%

結(jié)果

產(chǎn)水電導70,運行穩(wěn)定

啟示:

與處理一定得做好,回收率不要超過太多,造成反滲透膜的負荷過大。關于各種排列的建議回收率在以后論述

案例號外1

關于系統(tǒng)回收率

對于反滲透系統(tǒng)的回收率,很多工程公司特別是小工程公司有很大誤解,普遍認為多的數(shù)據(jù)有75%50%

其實系統(tǒng)的回收率與水源水質(zhì)條件,膜的數(shù)量和流程長度,系統(tǒng)是否有回流等條件相關。

關于75%:條件是普通苦咸水,系統(tǒng)流程為12

典型流程長度與回收率關系:

18%/1米;32%2米;50%/4米;58%6米;68%8米;80%/12米;90%/18

典型誤解:

一半一半(50%):好多小膜系統(tǒng)1~2支膜,在沒有部分回流的情況下,好多工程公司認為濃水和產(chǎn)水比例為11。其實這種觀點是錯誤的,得看你用了多少只膜串聯(lián),沒有回流情況下,1只膜和4只膜回收率可能一樣嗎?

75%(21排列):一些人認為,我按照21排列了亞,應該可以達到75%回收率亞。同樣,還是得看膜的串聯(lián)流程。

案例九

系統(tǒng)背景:

自來水,電導380,溫度25;系統(tǒng)流程:原水->砂濾->炭濾->反滲透;一只RE4040-BE

癥狀:

調(diào)試時,壓力在9公斤時,產(chǎn)水電導9,提高壓力至12公斤時,產(chǎn)水電導在22

現(xiàn)場調(diào)查:

了解到,砂濾裝砂后沖洗5分鐘就投運;取出膜元件在清水桶中上下沖洗,可見桶底有大量石英砂顆粒

結(jié)論:由于砂濾沖洗不*,導致石英砂進入膜元件,在膜表面留下輕微劃痕,造成壓力提高時透鹽率增加。

啟示:

系統(tǒng)調(diào)試時,“心急吃不了熱豆腐”,必須*沖洗砂濾和炭濾罐,特別是大的系統(tǒng)更是如此。當然,有人會說,我做了好多年水處理了,都是簡單一沖就沒問題了,但是往往調(diào)試十個工程遇到一個這種原因的,哭都來不及。建議調(diào)試時,還是別太心急吧,讓它沖著,一邊打牌去唄先。

案例十

60t/h反滲透系統(tǒng)調(diào)試指導手記:

系統(tǒng)背景:

地下水,電導700,溫度19,工藝流程:原水->超濾->中間水箱->反滲透

排列方式5芯壓力容器,64排列。

現(xiàn)場低級錯誤:

1、在安裝時,直接就將精密過濾器濾芯1裝入,沖洗管路后,濾芯糊滿鐵銹。

2、靠中間水箱靜壓給高壓泵供水,阻垢劑加藥泵在2樓,而加藥點在1層地面,用30米長DN20PVC-u管連到泵前。反滲透停機后,中間水箱水位低時,管中的阻垢劑全部流出。造成下一次開機時有30min中以上阻垢劑不能加入系統(tǒng)。

啟示:

調(diào)試時,列好各項備忘單,將各種可能隱患排除后再裝膜投運(呵呵,如果集團資金雄厚可以接受1年換一次膜,那就可以稀里糊涂地調(diào)試了。呵呵)

案例11:關于亞Xiao酸鹽含量

案例12:關于軟水器中毒

案例13

系統(tǒng)背景:

井水,電導700,工藝流程:砂濾->炭濾->軟化->反滲透,4RE4040-BLR串聯(lián)。

癥狀:

調(diào)試時,總產(chǎn)水電導20,測各壓力容器電導都為20多。

現(xiàn)場檢測:

注意!壓力容器為兩芯裝的不銹鋼?。。。ㄓ憛挷讳P鋼?。?,取出膜元件,檢查壓力容器端頭O型密封圈發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被切損壞。好多調(diào)試人員認為安裝時很緊密封就會好,這是一個大誤區(qū),只有力度合適的推入才能說明密封完好。同時,發(fā)現(xiàn)原水電導700,而軟水器后電導為1500。

對策:

將壓力容器端頭小O型圈換細一點點的,同時用甘油充分潤滑后裝膜;軟水器*沖洗干凈。

結(jié)果:

產(chǎn)水電導8.5

啟示:

不銹鋼壓力容器的小O型圈問題多多,同時調(diào)試時,不能心急,要把預處理*沖洗干凈,當然包括軟水器了。

關于大通量有以下三點

1、膜材料配方的微調(diào),在同等運行條件下要獲得大的通量,必須從根本的膜材料入手,通過膜材料的優(yōu)化,降低膜表面的親水角度,膜片親水性更好,透水性自然提高,并且膜面容易形成均勻水膜,保證了抗膠體等污染的能力。

2、涂膜工藝的改進,通過調(diào)整涂膜工藝,在保證膜面光滑度的條件下,增加了膜面的比表面積,有效透水面積有所提高。

3、給水流道調(diào)整,通過給水格網(wǎng)、卷制工藝調(diào)整,使布水更均勻,降低濃差極化系數(shù),也就降低了實際滲透壓阻力,同樣操作壓力下,水通量得以提高。

關于增大膜面積:

在膜材料,膜的無紡布、聚砜支撐層、PA涂層厚度不做調(diào)整的情況下,同時膜元件尺寸(體積)不變的情況下,增大膜面積,必然會導致卷膜更緊密,給水通道會有適當?shù)膲嚎s變窄。

給水量、產(chǎn)水量、壓力降會有所增加,同時結(jié)垢和污堵的可能性會增大

 



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